自2010年以來,河北興泰發(fā)電公司以“小、實、活、新”為原則,積極開展QC小組活動,截至6月份,該公司注冊并發(fā)布QC小組成果2052個,創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益3200萬元。
為使課題更有針對性,公司堅持對QC小組的立項、注冊、開展活動進行逐一審核,相關(guān)部門對各QC小組的活動情況進行全面監(jiān)督和指導(dǎo),并對遇到的難點問題給予技術(shù)支持和資金保障。同時,把QC攻關(guān)活動納入年度業(yè)績考核指標(biāo),每年舉辦一次全公司范圍內(nèi)的QC成果發(fā)布和QC小組活動培訓(xùn)班,并注重QC成果轉(zhuǎn)化。近年來,公司對6臺20萬千瓦機組的鍋爐制粉系統(tǒng)進行綜合治理,使制粉系統(tǒng)的電耗下降了1.61千瓦時/噸?煤,年可節(jié)約資金175萬元,加上減少的鋼球消耗量,僅此一項治理,就可為公司節(jié)支430萬元。
興泰發(fā)電每年制粉量達400多萬噸,原來每制1噸煤粉需耗電27.56千瓦時。為降低電耗、節(jié)約成本,公司制定實施了制粉系統(tǒng)整體綜合治理方案。選用9號機組為實驗機組,分步驟進行制粉系統(tǒng)優(yōu)化治理。治理后,9號爐制粉單機煤耗由29.02千瓦時/噸?煤下降為26.92千瓦時/噸?煤,一次大修鋼球裝載量由原來的95噸降至64噸,為公司節(jié)約了大量資金。
源頭把關(guān)、過程監(jiān)控、加大考評、成果轉(zhuǎn)化等4項措施促進了QC小組活動的蓬勃開展。目前,興泰發(fā)電QC小組活動人員已達2400人,先后有42項QC成果獲得省部級以上優(yōu)秀成果獎。
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