近日,煉鋼廠80噸轉(zhuǎn)爐車間連鑄坯產(chǎn)量成功實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化計(jì)量,即由人工清點(diǎn)支數(shù)變?yōu)樽詣?dòng)計(jì)量米數(shù)來計(jì)算當(dāng)班連鑄坯產(chǎn)量,為提高煉鋼廠整體管理水平、降低鋼鐵料消耗奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
連鑄坯產(chǎn)量是考核班組綜合指標(biāo)的一項(xiàng)重要依據(jù)。以往,連鑄坯產(chǎn)量計(jì)量工作一直是由連鑄工段生產(chǎn)班組機(jī)長及臺(tái)下組長配合,按照機(jī)長掌握的交接班時(shí)間通過逐支清點(diǎn)連鑄坯的支數(shù)來完成,最后再與檢驗(yàn)站核對(duì)總支數(shù),這種量方法除了存在不精確的弊端外,還會(huì)發(fā)生“丟坯”現(xiàn)象,而且使四個(gè)班組在產(chǎn)量計(jì)算上容易產(chǎn)生分歧。
為了徹底改變這一現(xiàn)狀,80噸轉(zhuǎn)爐車間連鑄工段領(lǐng)導(dǎo)站在創(chuàng)新管理、創(chuàng)新技術(shù)的高度,將先進(jìn)的管理方法和先進(jìn)的技術(shù)運(yùn)用到實(shí)際生產(chǎn)當(dāng)中,在廠、車間領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,經(jīng)過認(rèn)真考察現(xiàn)場情況,討論研究最科學(xué)的計(jì)量方法。最后果斷決策在不增加任何投資的情況下,以現(xiàn)有設(shè)備為依托,以編碼器計(jì)量連鑄坯長度為基準(zhǔn),以WINCC系統(tǒng)為載體,通過西門子PLC自動(dòng)化編程控制來實(shí)現(xiàn),由連鑄工段與設(shè)備檢修公司五車間電氣工段技術(shù)員共同努力,做成一套操作簡便、計(jì)量準(zhǔn)確,并有可追溯性的連鑄坯長度自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng)。該系統(tǒng)可將連鑄坯產(chǎn)量按米計(jì)算,并精確到厘米。
該系統(tǒng)經(jīng)過在6號(hào)異型坯連鑄機(jī)上兩個(gè)月來的試運(yùn)行,其結(jié)果準(zhǔn)確可靠;操作簡便,準(zhǔn)確,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度;同時(shí),使管理上的透明度進(jìn)一步提高,班組長及工段可以及時(shí)了解并掌握當(dāng)班組生產(chǎn)指標(biāo)情況,充分體現(xiàn)了公平、公正,進(jìn)而向數(shù)字化、精細(xì)化管理又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
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