宣鋼焦化廠工序能耗再創(chuàng)佳績 (2006-03-27)
發(fā)布時間:2007-12-04
作者:
來源:
瀏覽:1384
宣鋼焦化廠堅持節(jié)能與降耗并舉的方針,將工序能耗的管理作為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作的重點來抓,把對標挖潛作為長效機制,不間斷地與地與省內(nèi)外先進單位對標,特別是從去年下半年以來,通過與唐鋼等先進企業(yè)的持續(xù)對標,該廠工序能耗不斷躍上新臺階,2006年初實現(xiàn)了近年來工序能耗的最好水平。
焦化廠主要技術經(jīng)濟指標之一的工序能耗在2002年就已經(jīng)跨入國家特級行列,在成績面前,該廠的干部職工并沒有因成績而駐足不前,而是又將目標瞄向國家特級行列中的上游水平。從那時起尤其是2005年下半年到今年初,通過認真分析,深入對標,發(fā)現(xiàn)因煉焦原料質(zhì)量不穩(wěn),迫使焦爐生產(chǎn)靠提高爐溫應對,從而造成焦炭的焦餅中心溫度大都保持在1050??1100℃之間,超出了行業(yè)規(guī)定的1000±50℃的上限?;诖耍搹S一是針對二煉焦車間紅外測溫儀發(fā)射率高的情況,采用光學高溫計較準溫度的方法,降低了紅外測溫儀的發(fā)射率,使一、二煉焦車間在同一基準上測溫;二是采取小幅度降低爐溫的方法,使兩座4.3米焦爐的焦餅中心溫度降為1000℃以下,兩座6米焦爐的焦餅中心溫度降至1010℃?1030℃之間,符合了技術規(guī)定。焦餅中心溫度的調(diào)整,也成功拉動了爐項空間溫度和廢氣溫度的降低,取得了事半功倍的效果;三是選擇了合適的空氣過剩系數(shù),大大減少了煤氣的不必要浪費,再加上對兩座4.3米焦爐廢氣開閉器、蓄熱設施保溫層降低爐體散熱等方面的強化處理,也極大地節(jié)約了煤氣,使煉焦耗熱量平均降低了186kj/kg。目前,該廠的四座煉焦爐合計煤氣消耗比過去節(jié)約3000m3/h,年創(chuàng)經(jīng)濟效益500萬元。